供水系統(tǒng)全自動濾水器運行噪音及振動控制
通過分析供水系統(tǒng)全自動濾水器排污管道噪聲與振動產(chǎn)生的原因,從設計和施工兩方面出發(fā),探討了給排水管道布置、給排水管材選用對管路振動與噪音的影響,分析了控制管路噪音與振動措施的有效性和可行性。目前已經(jīng)采取了增加支墩、支架等方式減少管路振動,后續(xù)還需通過增加變徑管路以獲得所需的安全流速。
1全自動濾水器工程概況
向家壩水電站分左、右岸兩個廠房,左岸為壩后式廠房,右岸為地下式廠房。左、右岸廠房各布置4臺混流式水輪發(fā)電機組,額定功率800MW;水輪機額定水頭100m;電站技術供水系統(tǒng)均采用單機單元自流減壓供水方式,每臺機設置1個蝸殼取水口,分兩路經(jīng)減壓過濾引至本機組和機組技術供水聯(lián)絡總管,互為備用;每路供水管上各設置1臺全自動濾水器。每兩臺機組設置一套壩前取水作為備用,經(jīng)減壓過濾接入機組技術供水聯(lián)絡總管。左、右岸壩后電站機組技術供水設備分別布置在266.24m高程下游副廠房供水室內(nèi)和243.00m高程下游側操作廊道內(nèi)。
左、右岸電站空調(diào)冷卻系統(tǒng)均采用壩前取水自流減壓供水方式,經(jīng)減壓過濾引至空調(diào)系統(tǒng),采用兩級過濾。另從機組技術供水總管上取一路供水管路作為空調(diào)供水的備用水源,接入空調(diào)供水系統(tǒng)。左、右岸空調(diào)供水設備分別布置在266.24m高程下游副廠房供水室內(nèi)和263.24m高程水輪機層下游側通道內(nèi)。
右岸電站技術供水系統(tǒng)每路供水管上各設置1臺全自動濾水器,全自動濾水器進、出口管徑為DN500,設計額定過流量為2100m3/h。每臺全自動濾水器設置有上、下排污管,用于排岀全自動濾水器內(nèi)的雜物。上、下排污管管徑均為DN150,設置有手動球閥和電動球閥,用于上下排污管的啟閉。上、下排污管在全自動濾水器底部合并為一根DN150排污總管,并接入地面預埋管路,具體布置圖見圖1。
圖1全自動濾水器管路布置
在右岸電站技術供水系統(tǒng)有水調(diào)試過程中,當全自動濾水器進行排污時,其上、下排污管路及閥門均出現(xiàn)劇烈振動,同時還伴隨類似放鞭炮的嚴重噪音;在7號、8號機組技術供水系統(tǒng)有水調(diào)試期間,甚至出現(xiàn)排污管路法蘭連接螺栓松動,進而導致密封墊片因水流沖擊而損毀,導致管路大量漏水。雖然部分原因為管路安裝問題,但是劇烈的振動卻將微小的松動迅速擴大,終導致了排污管路漏水。鑒于全自動濾水器排污管路的安裝特點,如果松動位置發(fā)生在全自動濾水器排污電動閥之前,巡檢人員發(fā)現(xiàn)不及時的話,將會導致廠房漏水量劇增,加重廠房滲漏排水系統(tǒng)負荷,嚴重時,若發(fā)生漏水問題的全自動濾水器臺數(shù)較多,甚至會導致水淹廊道或廠房。
2全自動濾水器排水管路產(chǎn)生大量噪音及振動的原因分析
向家壩電站技術供水系統(tǒng)全自動濾水器排污時產(chǎn)生的不利影響主要為振動和噪音。而振動和噪音產(chǎn)生的主要原因有:
流速設計不合理,同時還與供排水系統(tǒng)管道布置有關?蓮墓苈返牟贾梅矫嬷址治,査找不合理設計,加以優(yōu)化和改善。通過釆用有效的支撐加固措施改善管路某一方向受力約束不足,進而控制管道內(nèi)流速,降低管道的振動幅度。
與管道內(nèi)部存在空氣有關。振動的產(chǎn)生主要源于水力沖擊和空化現(xiàn)象中氣泡破損產(chǎn)生的壓力脈沖;而噪音的產(chǎn)生主要源于空化現(xiàn)象,空化氣泡破損產(chǎn)生高速沖擊,使其局部產(chǎn)生強烈湍流,形成空化噪音,這種噪音與流體中含有沙石發(fā)出的聲音相似。
根據(jù)類似水電站設備管理經(jīng)驗,供水系統(tǒng)全自動濾水器在排污過程中,一般都會產(chǎn)生噪音,且噪音大小與供水壓力成正比,持續(xù)時間與閥門啟閉速度有關,噪音值隨閥門開度變化而變化,壓力越大噪音越大,閥門開度越小噪音越大,閥門啟閉時間短噪音持續(xù)時間也越短。
基于以上原因進行分析總結,向家壩水電站技術供水系統(tǒng)全自動濾水器排污時出現(xiàn)振動和噪音的誘因主要為空化現(xiàn)象和管道布置缺陷,具體分析如下:
全自動濾水器排污時,閥門前后壓差大是導致排污時產(chǎn)生噪音的根本原因。全自動濾水器前大靜壓力接近1.37MPa,由于排污管接入滲漏排水總管,相當于連通大氣,排污閥前后壓差大也約為1.37MPa,根據(jù)伯努利方程簡化估算,其流速約為44.7m/s,超出水力設計規(guī)范要求3m/s的經(jīng)濟流速將近15倍,如此高的流速下,必將導致在管道內(nèi)部產(chǎn)生高頻流體沖刷聲音,并在管道內(nèi)表面過渡不平穩(wěn)處產(chǎn)生氣蝕。
管路設計不合理加劇了管路的振動及噪音。如圖1所示,由于排污管道存在過多的彎頭,且相對全自動濾水器水平排污管段,水流方向改變將近135。,介質(zhì)流向變化過快,造成在彎頭處產(chǎn)生大量水力沖擊,造成水力損失,流態(tài)完全紊亂,再加上缺乏有效的支撐,造成管路受力不均勻或在某一方向受力約束不足或缺少,進而導致管路的劇烈振動;同時整個管路及附件因振動產(chǎn)生低沉的轟轟聲。這種情況下產(chǎn)生的振動對排污管路來說是大威脅,前述供水系統(tǒng)調(diào)試期間發(fā)生的法蘭連接密封失效漏水,其根本原因就在與此。
排水方式不合理是產(chǎn)生劇烈噪音的根源。由于廠房總滲漏水量不大,滲漏排水總管內(nèi)并沒有持續(xù)、穩(wěn)定水源,可以視為空管,排污閥接至排水總管就相當于直接對空排放,造成在排污管出口處,高速紊亂水流與空氣發(fā)生劇烈對流,使管道內(nèi)部壓力急劇變化,導致液體內(nèi)溶解的氣體產(chǎn)生破裂,進而產(chǎn)生劇烈噪音。
3全自動濾水器處理措施探討
經(jīng)前面的分析,針對右岸技術供水系統(tǒng)全自動濾水器排污管路走向布置問題,釆用了優(yōu)化措施,以改善全自動濾水器排污工況,降低管路爆管風險。
3.1全自動濾水器優(yōu)化管路支撐,提高管網(wǎng)強度
鑒于排污管路彎頭較多,當全自動濾水器排污管路發(fā)生漏水缺陷后,安裝項目部與我廠技術人員都十分重視,為降低振動,以免再次發(fā)生管路漏水缺陷,在排污管路彎頭處增設鎮(zhèn)墩進行加固,如圖2所zKo
圖2鎮(zhèn)墩示意
在管路轉彎處增加鎮(zhèn)墩的措施彌補了管路設計、安裝缺陷,增加了管路受力部位的約束,有效地加強了管路的穩(wěn)定性。通過限制管路的振動,降低了管路法蘭連接螺栓松動幾率,保證了管路連接和密封的可靠性。
3.2全自動濾水器改變管路直徑,降低出口流速
由于電站設計原因,全自動濾水器正常工作壓力較高,其排污管路工作時前后壓差較高已無法避免,但根據(jù)之前對振動和噪音的成因分析結果可知,高壓差會造成排污管出口處水流流速過高,進而導致振動和異常噪音的產(chǎn)生,因此可從改善排污口水流流態(tài)出發(fā),采取適當措施,在高壓差條件下,降低出口流速。根據(jù)管道內(nèi)流速、管路過流面積和流量關系可知,在管路流量恒定情況下,流體流速與過流面積成反比;在過流面積一定的情況下,流體流速與流量成正比,因此要獲得比較低的流速,只需增大排污管路出口管徑,或者降低全自動濾水器排污流量,但由于采用埋管方式,排污管出口處管徑已無法改變,只能采取措施降低全自動濾水器排污流量。
若通過增設節(jié)流閥的方式,控制排污流量,則需要重新進行設備的選型、采購及安裝等過程,從時間、經(jīng)濟成本上考慮并不是好的方案,且改造的目的主要是降低流量至一個合理值即可,無需對流量進行調(diào)節(jié),因此便可以通過設計安裝一個簡易節(jié)流裝置即可實現(xiàn)預期要求。
根據(jù)伯努利方程和流量與流速關系:知虹+左字+虹+之2+九 (1)2gPg2gpg2=。3州3 (2)
式中,0為經(jīng)過某斷面的速度;p為某流體斷面處的壓強;p為液體介質(zhì)密度;Z為某斷面鉛垂高度;g為重力加速度;Q為流道內(nèi)流體流量;A為流體斷面處截面積。
本案例中,水源為壩前庫水,故全自動濾水器排污出口處壓力p=0,在不計水力損失效的情況下,可算得在排污管出口管段水的流速如==44.7m/s。若為排污管口處水的流速,為了獲得比較小的*,根據(jù)式(2)可知,應該有A2/A3<1,因此應使出口參考斷面之前有較小的管徑,或使出口斷面為一個較大的管徑,增加一個較小的過流面積42。除此之外,還應提供一個較大的扃;前面為了方便計算出口流速用來參考而假定九=0,但若使出口處水流有較低的壓力和流速,意即降低水流在出口處具有的能量,則需增大知,即增大排污管路處能量損失。為實現(xiàn)以上條件,可以在排污管路上設置變徑,以滿足A2/A3<1的要求,單位保證有足夠的知,4物3應在合適范圍。
水電站機組技術供水系統(tǒng)全自動濾水器水源一般都取自江水,雖然就地取材的方式比較經(jīng)濟,且穩(wěn)定可靠,但是一旦管網(wǎng)系統(tǒng)關鍵設備或部位發(fā)生漏水,處理不及時將可能導致水淹廠房的危害。
對向家壩電站技術供水系統(tǒng)來說,全自動濾水器排污管路是江水排入廠房的正常設置,若一旦出現(xiàn)問題,將威脅到整個廠房的安全,因此,需要盡可能地保證管路安全穩(wěn)定,提高管網(wǎng)系統(tǒng)結構強度;目前已經(jīng)采取了增加支墩、支架等方式減少管路振動,避免各部位法蘭連接可能產(chǎn)生的松動;后續(xù)還需增加變徑管路,以獲得所需的安全流速,雖然較小的管路通徑將不可避免地影響排污效果,引起管路堵塞,但相比較管路爆管導致水淹廠房的風險來說,排污管堵塞就相對安全得多。在實際改造過程中可通過進一步試驗,確定一個合理管徑,解決兩方面的問題。