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手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器改造工藝說明?

2023/3/24 14:27:05 字體:  瀏覽 118

手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器改造工藝說明?


我公司水冷壁氣化工藝系統(tǒng),為實現(xiàn)長時間連續(xù)運行,新增1臺管道冷卻水手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器。3臺手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器,兩開一備,輪流進(jìn)行清灰。克服了水煤漿氣化工藝系統(tǒng)運行時不能對手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器進(jìn)行清灰這一不足,有效改善了管道冷卻水水質(zhì)。改造后系統(tǒng)連續(xù)運行150d激冷環(huán)也沒有磨損和堵塞。

煤炭氣化是傳統(tǒng)的煤化工產(chǎn)業(yè),隨著社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展,它們將進(jìn)一步得到發(fā)展.我公司自主研發(fā)的水煤漿水冷壁氣化爐日處理煤750t,氣化爐采用水冷壁代替耐火磚、燒嘴使用火點火等特點。制得的煤氣中有效氣體(CO+H2)體積分?jǐn)?shù)≥80.7%,碳轉(zhuǎn)化率達(dá)98.0%,噴嘴使用壽命超過6個月,含渣黑水大部分循環(huán)使用,少量排放的廢水沒有揮發(fā)性有機物,微量金屬的濃度也很低。缺點是管道冷卻水經(jīng)過手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器進(jìn)入氣化爐,管道冷卻水中的大量灰渣沉積在手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器底部,而這些灰渣只有在停車的時候才可以清理。如果系統(tǒng)運行時間過長,灰渣得不到清理,管道冷卻水水質(zhì)變差,對激冷環(huán)的磨損加劇,同時管道冷卻水中攜帶的灰渣容易堵塞激冷環(huán)下降孔,破壞下降管水膜,嚴(yán)重時可燒壞下降管,引起事故發(fā)生。為了克服水煤漿氣化工藝連續(xù)運行時不能對手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器進(jìn)行清灰這一不足,本方案在原有工藝基礎(chǔ)上新增加一臺手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器,共3臺手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器,兩開一備,輪流進(jìn)行清灰。

1水冷壁氣化流程 流程簡介

煤漿槽中的煤漿由高壓煤漿泵送入氣化爐頂部工藝燒嘴的內(nèi)環(huán)隙,空分送來的氧氣進(jìn)入工藝燒嘴的中心管及外環(huán)隙,在氣化爐內(nèi)發(fā)生部分氧化反應(yīng),生成以CO、H2、CO2為主要成分的工藝氣,氣體經(jīng)氣化爐水浴、碳洗塔洗滌后,作為氣化產(chǎn)品送往變換工段。粗渣從鎖渣罐排放,細(xì)渣以黑水形式送閃蒸系統(tǒng)。碳洗塔下部的灰水由管道冷卻水泵送人激冷室內(nèi)的激冷環(huán)和噴嘴洗滌器,碳洗塔底部排出的黑水、氣化爐的黑水各自通過角閥減壓送往閃蒸系統(tǒng),產(chǎn)生蒸汽送往外工段,閃蒸降溫后黑水加絮凝劑進(jìn)沉降槽。黑水在降溫減壓后,經(jīng)二級閃蒸及沉淀,灰漿送往真空帶式過濾機過濾。沉降槽溢流液流人灰水槽,然后經(jīng)管道冷卻水泵P1403、高壓灰水泵P1406泵循環(huán)回碳洗塔。

手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器改造

圖1水冷壁氣化流程簡圖

洗水閥沖洗泄壓閥門XV13015和泄壓管道,沖洗完畢后關(guān)閉沖洗水閥和泄壓閥門XV13015。


本方案解決其技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案是:正常運行時,1#、2#手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器投入使用,3#備用。運行20~30d以后,3#手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器投入使用,停1#,打開1#手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器人孔,進(jìn)行清灰,完工后,1#手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器投入使用,對2#進(jìn)行清灰處理,完工后,2#手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器投入使用,3#停用處于備用狀態(tài)。本方案的有益效果是,可以在系統(tǒng)運行的時候?qū)?/font>手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器進(jìn)行清灰,保證管道冷卻水水質(zhì),減少激冷環(huán)的磨損,同時可以避免由于激冷環(huán)下降孔堵塞而引發(fā)事故。

.1具體實施方式

管道冷卻水手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器邏輯系統(tǒng)是手動與可編程序控制器自動系統(tǒng)相結(jié)合進(jìn)行的,其自動系統(tǒng)僅限于清理完手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器以后充壓的操作。手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器清灰前,先將3#備用管道冷卻水手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器進(jìn)口閥打開,觀察到管道冷卻水流量變大手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器壓差PDI1307變小再開始以下操作:

*一步:關(guān)閉管道冷卻水手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器進(jìn)口閥XV13008

和出口閥XV13010及其前閥。

*二步:手動打開管道冷卻水手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器泄壓閥XV13015,給管道冷卻水手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器泄壓,由于管道冷卻水溫度高達(dá)200℃,打開泄壓閥門XV13015以后,出來的是水蒸氣,泄壓前,泄壓手動閥要保持微開,以便于緩慢泄壓。泄至常壓后通知現(xiàn)場打開兩道沖。

*三步:由于管道冷卻水手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器的排污管線和閥門已經(jīng)堵塞,現(xiàn)場打開人孔將手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器內(nèi)的水排出,并將手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器進(jìn)口、出口和高壓灰水進(jìn)手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器盲板倒盲。

*四步:現(xiàn)場用鼓風(fēng)機對手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器進(jìn)行通風(fēng)置換、冷卻,分析合格后,現(xiàn)場人員進(jìn)入手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器內(nèi)部清灰。

*五步:清灰完畢后,打開手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器排污閥和沖洗水閥,對手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器進(jìn)行沖洗,沖洗完畢后關(guān)閉排污閥和兩道沖洗水閥。

*六步:將手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器進(jìn)口、出口和高壓灰水進(jìn)手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器盲板導(dǎo)通,關(guān)閉人孔蓋。

*七步:打開兩道沖洗水閥和泄壓閥門XV13015,給手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器充水,待泄壓閥排渣池處有水流出,說明手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器已經(jīng)充滿水,關(guān)閉沖洗水閥和泄壓閥門XV13015。

*八步:打開手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器充壓閥門XV13013及其前閥,對手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器進(jìn)行充壓,此時手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器進(jìn)口閥門XV13008和出口閥門XV13010打自動,進(jìn)入可編程序控制器自動系統(tǒng)。

*九步:當(dāng)-280kPa手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器壓差PDI13021≤280kPa時,手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器進(jìn)口閥門XV13008、出口閥門XV13010打開,如果充壓過快,導(dǎo)致手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器內(nèi)壓力PI13020超壓,進(jìn)口閥XV13008、出口閥XV13010打不開,需要手動關(guān)閉充壓閥門XV13013,并將出口閥門XV13010、進(jìn)口閥門XV13008打手動,然后打開泄壓閥XV13015進(jìn)行泄壓,泄壓完畢后關(guān)閉泄壓閥XV13015,將充壓閥XV13013前閥開度調(diào)小重新進(jìn)行充壓。

*十步:進(jìn)口閥XV13008、出口閥XV13010打開后,充壓閥XV13013關(guān)閉,現(xiàn)場關(guān)閉充壓閥XV13013前閥。

*十一步:關(guān)閉備用管道冷卻水手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器進(jìn)口閥,出口閥保持打開狀態(tài)。此時手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器清灰完畢,處于正常運行狀態(tài),手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器壓差PDI1307≤40kPa。

.2附圖說明

圖2是原手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器工藝流程圖。

圖2原手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器工藝流程圖

圖3是本改造方案的手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器工藝流程圖。

圖3改造后的手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器工藝流程圖

圖3中XV13015為手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器泄壓閥;XV13008

手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器進(jìn)口閥;

XV13010為手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器出口閥;XV13013為手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器沖壓閥3結(jié)語

改造前系統(tǒng)運行僅一個多月,手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器壓差就們就找到了*三個主要阻力,即△p3=0.27~0.29MPa。2.4P6001揚程偏低

泵參數(shù):揚程:35m,流量:5m3/h,電機功率:2.2kW,入口壓力:0.14MPa,P6001單泵運行正常出口壓力在0.5MPa左右。

通過以上計算,我們可以判斷:硫回收酸性水泵要實現(xiàn)將甲醇洗滌塔內(nèi)的酸性水輸送至T3005,需克服的總阻力△p總=△p1+△p2+△p3=0.613MPa,而酸性水泵出口壓力0.5MPa顯然小于總阻力△p總。如果:①加上P6001出口至T3005之間管道因所配置的近20個彎頭、三道閘閥及兩個止回閥所產(chǎn)生的當(dāng)量長度阻力(約相當(dāng)于39.6m管道阻力);②每100m壓降經(jīng)驗值我們?nèi)。保担怠保担担耄校幔ǎ埃保怠保担耄纾悖恚玻┑闹虚g值8.52kPa(0.825kg/cm2/100m),△p2值約為0.234MPa,總阻力△p總將達(dá)到0.81MPa。如此我們就可以明確斷定:按原設(shè)計無法實現(xiàn)用脫鹽水洗滌酸性氣并回收微量甲醇的目的,既不符合節(jié)能環(huán)保要求又將造成炭黑生成而破壞硫回收后系統(tǒng)的催化劑。

3優(yōu)化工藝

我們將P6001出口酸性水管改向低溫甲醇洗尾氣洗滌塔T3006輸送酸性水,然后又間接通過洗滌水泵P3008向甲醇水分離塔T300輸送并回收甲醇,*后達(dá)標(biāo)排至污水系統(tǒng)。

.1簡圖如圖1

圖1優(yōu)化工藝簡圖

.2新工藝的理論分析

T3006工作壓力0.03MPa,在系統(tǒng)操作條件不變的情況,新工藝方案①大大降低了△p3,從0.27~0.29MPa降至0.03MPa;②T3006排污口水平高度2.250m,較T3005入口18.55m明顯低16.3m,對應(yīng)的△p1降低了約0.16MPa;③因T3006安裝位置較T3005近,自P6001酸性水管下管廊就可以方便的與T3006排污口對接,不但降低了近50m的管道阻力,而且節(jié)省了近50m的304材質(zhì)管材?傋枇档图s0.4MPa,新工藝方案完全可以實現(xiàn)。

4效果分析

在沒有更換P6001(揚程高一點的泵及相應(yīng)電機)的情況下,經(jīng)改造優(yōu)化后,T6001實現(xiàn)了洗滌,保護了后系統(tǒng)催化劑。P6001將洗滌后酸性水順利輸送至T3006,實現(xiàn)了回收少量甲醇的目的。會超過100kPa,停車后發(fā)現(xiàn)激冷環(huán)磨損相當(dāng)嚴(yán)重。改造后,系統(tǒng)連續(xù)運行150d,手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器壓差穩(wěn)定在35kPa左右,激冷環(huán)沒有明顯磨損痕跡,激冷環(huán)下降孔也沒有積灰,說明清灰后管道冷卻水水質(zhì)得到明顯改善,可有效延長激冷環(huán)使用壽命,減少因激冷環(huán)堵塞而引發(fā)的事故,有利于安全生產(chǎn)。循環(huán)水管道冷卻水系統(tǒng)存在不足之處是,每次清洗管道冷卻水手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器時,排污口必然堵塞,泄壓后手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器內(nèi)的水無法排出,只能通過人孔,將黑水排在樓層,污染環(huán)境,此問題有待進(jìn)一步研究解決。


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