凝汽器膠球清洗系統(tǒng)堵塞循環(huán)水泵出口加裝二次濾網(wǎng)?
凝汽器膠球清洗系統(tǒng)堵塞循環(huán)水泵出口加裝二次濾網(wǎng)?循環(huán)水系統(tǒng)采用直流供水方式,水源取自湘
江,取水頭位于銅官鎮(zhèn)車渡碼頭上游約460m,取水頭伸入江中160m,采
用淹沒式兩側(cè)進水方式。一根DN3000進水母管,每臺機組設置兩臺循環(huán)水泵,取水泵房內(nèi)共安裝四臺立式斜流泵,同時還設有與循環(huán)水泵配套的
鋼閘門、旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)、固定式攔污柵清污機及水泵出口液控蝶閥等。泵房進水側(cè)為前池,出水側(cè)管路系統(tǒng)按擴大單元制連接。
機組于年底投入生產(chǎn),由于在循環(huán)水泵在運行時,大量的砂石及其他雜物吸入了旋轉(zhuǎn)濾
網(wǎng),將旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)損壞,導致部分雜物進入凝汽器內(nèi),另外,旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)本身存在相對運動,難以完全密封,部分雜物會通過密封接合處進入凝汽器
內(nèi),將凝汽器冷卻水管堵塞,并導致膠球系統(tǒng)無法使用,真空降低,影響機組的經(jīng)濟性;同時各冷卻器頻繁堵塞,各種油溫持續(xù)上升,嚴重影響機
組安全,F(xiàn)在每臺凝汽器每周都要采取半邊解列的方式進行清掃,各冷卻器也需頻繁清通,來維持機組運行。
盡管維護人員為保證旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)的正常運行及循環(huán)水系統(tǒng)清污工作付出了巨大的努力,但仍不能杜絕循環(huán)水系統(tǒng)中雜物的影響。湘江水電樞紐
工程建成后,砂石會有所減少,但水流變緩會導致雜物和浮游生物增加,還會對循環(huán)水系統(tǒng)造成影響。為改變被動局面,提高循環(huán)水及冷卻水系統(tǒng)的可靠性,特提出對#1、#2機組循環(huán)水泵出口加裝二次濾網(wǎng)進行改造。
附圖
雜物堵塞凝汽器
工作概況、過程及結(jié)論從同類型系統(tǒng)的改造來看,針對目前旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)不能解決雜物進入循環(huán)
水系統(tǒng)的現(xiàn)象,在#1、#2機循環(huán)水泵出口管上加裝二次濾網(wǎng)是解決循環(huán)水系統(tǒng)進雜物的根本途徑。
二次濾網(wǎng)擬采用可自動切換、清洗的濾網(wǎng)成套設
備。加裝二次濾網(wǎng)有利于提高循環(huán)水系統(tǒng)的可靠性,改變循環(huán)水系統(tǒng)的被動局面。經(jīng)調(diào)研,華能電廠一期長江取水口位于造紙廠蘆葦場下方,
循環(huán)水中渣滓、紙漿及雜物較多,且因旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)設備老化、密封不嚴,不能保證全部除去水中雜物。
渣滓、紙漿經(jīng)常造成凝汽器堵塞,嚴重影響機
組的上網(wǎng)負荷與安全運行,該廠在參照長江沿岸兄弟電廠經(jīng)驗,在凝汽器膠球清洗循環(huán)水系統(tǒng)加裝二次濾網(wǎng)。改造情況如下:
華能電廠二次濾網(wǎng)改造工程,該二次濾網(wǎng)具有如下特點:
DN800濾網(wǎng)采用降壓-反洗技術(shù),技術(shù)先進,過濾能力強,反洗效率高,反洗水量小,反洗時間短,尤其適合短時突發(fā)性大量垃圾的發(fā)生時的及時過濾排污。
濾芯加工,精度高,開孔率高,通流倍率高,水阻小。且濾芯可單塊在濾網(wǎng)簡體內(nèi)檢修更換。
外形尺寸小,為等徑濾網(wǎng)。傳動機構(gòu)整體進口,可靠性高。傳動機構(gòu)密封設計先進,有漏水監(jiān)視,并可根據(jù)實際需要加密封水機能。
排污時排污轉(zhuǎn)子連續(xù)轉(zhuǎn)動,轉(zhuǎn)子可自動反轉(zhuǎn),不會卡死、不易損
壞。反洗無死角,速度快、排污水量小。安裝獨立排污管路、增大排污管徑,提高系統(tǒng)的排污效率。
簡體采用襯膠技術(shù)工藝內(nèi)壁襯膠。配套控制系統(tǒng)設計先進、 質(zhì)量好。整體可靠性高、 壽命長、維護工作量小。
降低自動反洗差壓,縮短反洗時間;減小循泵水阻和反洗水量,提高凝汽器膠球清洗系統(tǒng)效率。
二次濾網(wǎng)成套設備包括:
二次濾網(wǎng)本體、反洗排污驅(qū)動系統(tǒng)、排污閥門與驅(qū)動系統(tǒng)、就地自動控制系統(tǒng)、壓差測量系統(tǒng)、相關(guān)隨機備件等(系統(tǒng)圖見附件)。
在加裝的DN800型二次濾網(wǎng)后,經(jīng)過近一年的運行考驗,確認該型二次濾網(wǎng)運行穩(wěn)定,反洗效果好,清潔差壓低,從未發(fā)生任何異
常運行狀態(tài):特別是啟動一級循泵運行后,大量沉積的雜物進入二次濾網(wǎng),在經(jīng)過數(shù)天的高強度連續(xù)運行后,凝
汽器無雜物堵塞,濾網(wǎng)未堵塞,證實產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良,運行可靠。
由于我廠循環(huán)水系統(tǒng)中含有大量的泥砂和雜物,建議我廠參照在循環(huán)水泵出口加裝二次濾網(wǎng),以緩解雜物對凝汽器及各冷卻器的影響。
方案論證:
1.立項的技術(shù)原則1)立項的技術(shù)原則,提高循環(huán)水系統(tǒng)的可靠性,充分利用現(xiàn)有可用資源,盡可能降低改造成本。
2)項目的詳細內(nèi)容(方案及工程量說明,多方案的,需分別說明。
a)土建方面,需將液控蝶閥的位置進行調(diào)整,因此需要重新做閥門基礎。
b)設備方面,本著提高可靠性、降低成本及節(jié)約工期的原則,對二次濾網(wǎng)進行成套設備(包括:自動切換系統(tǒng)、反沖洗系統(tǒng)、疏水排氣系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、濾網(wǎng)本體)改造實行EPC模式。
2.方案論證(方案內(nèi)容、工程量說明、多方案的要分別說明并比較)按設計規(guī)范,循環(huán)水二次濾網(wǎng)一般應加裝在循環(huán)水管道上靠近凝汽器循環(huán)水入口處,排污至凝汽器循環(huán)水出口管道內(nèi)。
1)加裝在凝汽器循環(huán)水進口隔離閥后是一般電廠Z佳選擇。二次濾網(wǎng)故障堵塞時可隔離檢修、清洗,機組減負荷而不停機。但我廠#1、
2機凝汽器循環(huán)水入口側(cè)無安裝二次濾網(wǎng)所需的位置。
2)加裝在循環(huán)水主管道上。為防止濾網(wǎng)故障堵塞導致停機事故,需加裝濾網(wǎng)旁路閥和進出口隔離閥。循環(huán)水母管通徑3米,大口徑電動蝶閥、彎頭、管道等設備價格高昂,且需建設一巨大的二次
濾網(wǎng)設備坑,還需考慮起吊設備、排污系統(tǒng)等,投資和工作量巨大。
3)加裝在循環(huán)水泵房內(nèi)。如將循環(huán)水二次濾網(wǎng)加裝在循環(huán)水泵出口,液動蝶閥前,對我廠現(xiàn)有條件而言是好的選擇。華能電廠的二次濾網(wǎng)改造是安裝在循泵房循泵出口。
a.利用循環(huán)水泵房現(xiàn)有起吊設備和排污系統(tǒng)。
b.設備切換井內(nèi)安裝,利于保養(yǎng)維護,且供電和控制電纜較短。
c.濾網(wǎng)故障堵塞時切換循環(huán)水泵,關(guān)閉泵出口蝶閥即可維修、清洗,不減負荷不停機。
d.不需二次濾網(wǎng)專用隔離閥、旁路閥等設備,減小投資和維護工作量。
e.二次濾網(wǎng)排污可利用現(xiàn)有旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)的排污池、渣箱等,起吊運輸方便。
4)如將二次濾網(wǎng)裝 設在循環(huán)水泵房切換井內(nèi)內(nèi),有下列技術(shù)難題需供貨商解決:
a.濾網(wǎng)進口距泵出口較近,對水流狀態(tài)需建模分析,才能計算濾網(wǎng)水阻,確保濾網(wǎng)工作正常。
b.由于循泵出口出水流流場擾流強烈,將直接影響二次濾網(wǎng)的過
濾與反洗;同時,流場的不平穩(wěn)將直接引起二次濾網(wǎng)的運行振動,對設備的可靠性與安全穩(wěn)定性要有保證。確保設備的長期有效安全可靠的運行。
c.因場地限制,要求濾網(wǎng)簡體與循環(huán)水管道Z好為等徑,且?guī)Х?/span>法蘭總長度應控制在2m左右。通過電廠現(xiàn)場實地考察,推薦使用的二次濾網(wǎng)產(chǎn)品。
d.二次濾網(wǎng)設計先進,可靠性高:
a)濾芯加工,精度高,開孔率高,通流倍率高,水阻小。且濾芯可單塊在濾網(wǎng)簡體內(nèi)檢修更換。
b)外形尺寸小,為等徑濾網(wǎng),滿足我廠現(xiàn)場安裝要求。
c)傳動機構(gòu)整體進口,可靠性高。傳動機構(gòu)密封設計先進,有漏水監(jiān)視與加密封水機能。
d)轉(zhuǎn)子自動反轉(zhuǎn),不會卡死、不易損壞。
e)反洗無死角,速度快、排污水量小。
f)簡體內(nèi) 壁襯膠。
g)配套控制系統(tǒng)設計先進、質(zhì)量好。
h)整體可靠性高、壽命長、維護工作量小。
i)并在華能電廠的實際運行的驗證。凝汽器膠球清洗系統(tǒng)經(jīng)濟效益分析
1、財務評價技術(shù)分析
1.1投資回收期
1.2投資收益率
1.3財務凈現(xiàn)值和凈現(xiàn)值率
1.4盈虧平衡分析
1.5經(jīng)濟分析比較
2、效益成本分析(在使用期內(nèi)經(jīng)濟效益與投入成本比值)
采取此方案每臺機投資約400萬元,但每年凝汽器可減少清掃10次,1臺機組折算成減負荷時間為10X10=100小時,
折算成電量(按減30萬負荷計算)100X30=3000萬度,按電價0.40元/度計算,兩臺機組合計人民幣6000X0.4=1200萬元,當年可節(jié)約人民幣400萬元。
結(jié)論與建議:
建議在循環(huán)水泵出口、液控蝶閥前加裝二次濾網(wǎng)。