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核電站循環(huán)水膠球泵管道振動原因分析與解決措施

2024/2/26 16:04:06 字體:  瀏覽 165

核電站循環(huán)水膠球泵管道振動原因分析與解決措施


     核電站循環(huán)水膠球泵管道振動原因分析與解決措施,核電站1號機組常規(guī)島調(diào)試過程中,主給循環(huán)水膠球泵再循環(huán)和大循環(huán)管道都出現(xiàn)振動高情況,根據(jù)《DL/T1103-2009核電站管道振動測試與評估》標準進行計算評估,通過對管道振動根本原因分析并采取針對性措施,顯著改善了管道振動情況、使振動降低到合理水平,確保了系統(tǒng)和設(shè)備安全運行。
     核電1號機組是全球臺采用AP1000三代核電技術(shù)的機組,主給水系統(tǒng)調(diào)試期間,主給水泵再循環(huán)和大循環(huán)管道振動測量結(jié)果未達到DL/T1103-2009合格標準。為解決該問題,進行了振動根本原因分析并采取針對性的降振措施,終治理效果達到預(yù)期。
1系統(tǒng)設(shè)計和管道振動評價標準
     主給水系統(tǒng)設(shè)計參見圖1所示,主給循環(huán)水膠球泵組為3×33.3%配置。主給循環(huán)水膠球泵小流量運行時,再循環(huán)流量1100m3/h、再循環(huán)閥上游與節(jié)流孔板下游壓差約9MPa;大循環(huán)管道在機組啟動前二回路水質(zhì)調(diào)整時投運,主給
循環(huán)水膠球泵為大循環(huán)提供壓頭,大循環(huán)目標流量1700t/h,此時大循環(huán)閥前后壓差約8.3~8.8MPa。
     一期調(diào)試期間,基于DL/T1103-2009標準評價管道振動水平,參見表1;測量振幅作為分析的輔助參數(shù)。實際執(zhí)行時,通常在大峰值振速測量值大于1倍大峰值振速允許表1管道振動評價標準值(而不是標準推薦的2)時,出于保守考慮即采取降振措施。
     大峰值振速測量值值(而不是標準推薦的2)時,出于保守考慮即采取降振措施。引起管道振動的因素很多,常見的有轉(zhuǎn)動設(shè)備作用在管道上的激振力、流體脈動產(chǎn)生的激振力、水錘、汽蝕、管道剛度不足等。調(diào)試階段發(fā)現(xiàn)管道振動問題時,應(yīng)綜合考慮工程進度、費用、有效性等因素,避免盲目的對管道布置、或主要設(shè)備做大的改動,而是針對現(xiàn)象和數(shù)據(jù)進行根本原因分析,借鑒成功經(jīng)驗,采取針對性強、工程量小的治理措施。
(mm/s) 振動品質(zhì) 評定要求
0≤ 優(yōu)秀 無
12.4< 合格 跟蹤
>  應(yīng)評估 進行應(yīng)力評價
> 不可接受 建議處理
2管道振動概況、分析與治理
2.1主給循環(huán)水膠球泵再循環(huán)管道
2.1.1振動概況
     3臺主給
循環(huán)水膠球泵再循環(huán)管道振動現(xiàn)象類似,以C泵再循環(huán)管道為例,測點1所在管段晃動幅度大、頻率低,測點3、4所在管段振幅較小、但振動頻率高,測點2處振動介于兩段水平管之間。從改造前振速測量結(jié)果來看,3、4點振速接近、甚至超過1倍限值。管道布置參見圖2、振動數(shù)值參見表2。
2.1.2根本原因分析
     先,對管道支吊架安裝情況進行仔細檢查,發(fā)現(xiàn)并處理了部分吊架吊桿彎曲未受力、限位支架的限位間隙偏大等問題。這類問題對管道振動有一定的負面影響,但從振動狀態(tài)看并非主要因素。
     二步,結(jié)合運行現(xiàn)象分析引起管道振動的主要成因。現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn),再循環(huán)調(diào)節(jié)閥前后管段振動為劇烈,離調(diào)節(jié)閥較遠的管段振動趨緩;真空除氧器內(nèi)部為常壓時,調(diào)節(jié)閥區(qū)域能聽到間歇性噼噼啪啪的噪音,而隨著給水溫度升高、
真空除氧器內(nèi)部壓力升高后,噼噼啪啪的噪音減弱甚至消失。分析認為,在給水溫度和真空除氧器壓力較低時,流體經(jīng)過閥門時的激振力、以及部分流體汽蝕引起管道振動;而閥門背壓升高后,主要為激振力引起管道振動。閥門處激振力傳遞給上游管段,而測點1處水平管段僅有吊架設(shè)計、柔性大,且設(shè)計有流量孔板、也存在一定的節(jié)流效果,共同作用下該段管道呈現(xiàn)晃動幅度大、頻率低的振動特點。
     三步,分析系統(tǒng)設(shè)計和設(shè)備選型是否合理。系統(tǒng)設(shè)計已考慮調(diào)節(jié)閥上下游壓差大、容易汽蝕這一情況,因此在閥門下游設(shè)計節(jié)流孔板,將閥門出口壓力提升了約0.83MPa;同時調(diào)節(jié)閥選型時,選用了梅索尼蘭VRT多級扛汽蝕閥籠、且計算確認正常使用工況下不發(fā)生汽蝕。故系統(tǒng)設(shè)計和閥門選型合理,不作進一步的優(yōu)化。
     四步,分析管道支撐改進的必要性,并采取合理措施。國內(nèi)核電廠常規(guī)島工藝管道設(shè)計時為了盡可能不限制管道正常運行時的熱膨脹,管道支撐多選用彈簧或剛性吊架,管道柔性大,主給水再循環(huán)和大循環(huán)管道也都呈現(xiàn)這樣的特點。在激振力較大時,柔性管道出現(xiàn)了明顯的振動問題,有必要采取措施改進管道支撐設(shè)計。
2.1.3改進措施
     再循環(huán)管道實施了兩次管道支撐的改造,參見圖2,改造效果參見表2。
     一次改造:在小流量閥前增加了Y向液壓阻尼器,不增加管道應(yīng)力、不限制管道熱膨脹,且能耗散掉掉部分振動能量。從測振結(jié)果來看,靠近閥門的測點Y向振速下降31%~42%、但X或Z向振速升高;測點1振動改善效果不明顯。
     二次改造:考慮繼續(xù)引入阻尼、消除X/Z向振動能量,鑒于現(xiàn)場空間有限,決定增加一臺RRD300粘滯式阻尼器,可以在所有自由度上起到阻尼減振作用。同時采取措施增大管道剛度:測點1所在水平管段柔性偏高,增加雙徑向限位支座;修改小流量閥后普通限位支架,改為雙徑向限位支座,限位能力加強。從測振結(jié)果來看,管道各測點的振幅和振速進一步降低,滿足振速驗收標準。
2.2主給
循環(huán)水膠球泵大循環(huán)管道
2.2.1振動概況
     二回路水質(zhì)調(diào)整時采取多次間歇式大流量沖洗方式,目標流量1700t/h。次投運大循環(huán)時,流量800t/h時管道振動開始加劇且繼續(xù)升高趨勢明顯、完成1個點的振動測量;流量勉強提升到1300t/h時管道振動非常劇烈、以至于無法保持流量完成振動測量。大循環(huán)管道布置參見圖3,800t/h工況下振動測量值參見表3。
2.2.2根本原因分析
     一步,檢查并處理了吊架吊桿彎曲未受力、限位支架的限位間隙偏大等問題。
     二步,結(jié)合運行現(xiàn)象分析引起管道振動的主要成因。大循環(huán)調(diào)節(jié)閥前后管段振動大、且噪音明顯;隨著流量的升高,管道振動更趨劇烈,初步懷疑閥門處發(fā)生汽蝕。經(jīng)核實,大循環(huán)調(diào)節(jié)閥選用了普通閥籠,對試驗工況下進行計算、確認發(fā)生汽蝕。流體經(jīng)過閥門的激振力、以及閥門處發(fā)生汽蝕,是引起管道劇烈振動的主要因素。
     三步,分析系統(tǒng)設(shè)計和設(shè)備選型是否合理。汽蝕是管道振動的重要成因,如選用CAV-III扛汽蝕閥籠能降低或消除汽蝕,但選型設(shè)計、制造和運輸保守周期需要一年時間,該方案不可行。在維持當前閥門選型的前提下,考慮在閥門下游增加節(jié)流孔板、提高閥后壓力,從而減少汽蝕的影響。
     四步,分析管道支撐改進的必要性和可行性。與再循環(huán)管道分析與處理思路一致,應(yīng)增強管道剛度,同時引入阻尼器在所有自由度上起到阻尼減振作用。
2.2.3改進措施
     大循環(huán)管道實施了兩次改造,參見圖3,改造效果參見表3。
     一次改造:
     (1)在調(diào)節(jié)閥下游增加了4級節(jié)流孔板、靠近凝汽器處增加了單級節(jié)流孔板,在目標流量下將閥后壓力提高到3MPa。經(jīng)核算,1400t/h以上流量閥門不發(fā)生汽蝕或閃蒸。
     (2)為增加管道剛度:
     ①調(diào)節(jié)閥前彎頭處增加支撐;
     ②將閥前普通導(dǎo)向支架修改為管部雙徑向限位支座,限位能力加強;
     ③調(diào)節(jié)閥后彎頭下方豎直管剛性支架處增加雙徑向限位支座。
     此輪改造后,大循環(huán)流量能提升到1300t/h,振動目視較改造前有改善、并且完成了振動測量工作;但繼續(xù)提升流量存在較大風(fēng)險,新增節(jié)流孔板處振動較改造前增大。
     二次改造:參考再循環(huán)管道改造經(jīng)驗,在大循環(huán)管道振動劇烈位置安裝了4個RRD粘滯式阻尼器(圖示為部分管段),在所有自由度上起到阻尼減振作用。
     兩輪改造完成后大循環(huán)流量順利提升到1700t/h,振動目視較之前平穩(wěn);從測振數(shù)據(jù)看,振幅均優(yōu)秀,測點1、3振速合格,測點2振速超標。測點2振速超標,分析認為與采用普通閥籠相關(guān);考慮到大循環(huán)僅在調(diào)試和機組啟動前水質(zhì)調(diào)整時投運,使用頻率低,故調(diào)試階段不作進一步優(yōu)化。
3結(jié)語
     主給
循環(huán)水膠球泵再循環(huán)和大循環(huán)調(diào)節(jié)閥前后壓差大、通過流量高,運行工況惡劣,同時管道柔性較大,這些因素共同促成主給循環(huán)水膠球泵再循環(huán)和大循環(huán)管道振動大問題。
在處理主給循環(huán)水膠球泵再循環(huán)和大循環(huán)管道振動問題過程中,采取了合理的分析方法,即:
     (1)先檢查并處理不滿足設(shè)計要求的支吊架安裝問題,確,F(xiàn)場安裝滿足設(shè)計要求。
     (2)結(jié)合運行現(xiàn)象分析引起管道振動的主要成因。
     (3)分析系統(tǒng)設(shè)計和設(shè)備選型是否合理。
     (4)分析管道支撐改進的必要性;谶@種基本的分析思路,采取有針對性的治理措施,成功地將管道振動降低到合理水平。
     對于還在設(shè)計階段的核電項目,可以從所述案例中吸取經(jīng)驗,在系統(tǒng)和管道布置設(shè)計、閥門選型早期即采取措施避免管道振動。對于已在調(diào)試或運行的核電項目,也可借鑒所述分析和治理方法處理管道振動問題。

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