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高壓加熱器汽液兩相流疏水器故障原因分析及對(duì)策

2024/4/12 11:50:14 字體:  瀏覽 473

高壓加熱器汽液兩相流疏水器故障原因分析及對(duì)策

      高壓加熱器汽液兩相流疏水器故障原因分析及對(duì)策,高壓加熱器的正常運(yùn)行對(duì)機(jī)組的安全性和經(jīng)濟(jì)性有著重要影響,本文對(duì)三期電廠720MWe機(jī)組高壓加熱器運(yùn)行中因水位異常升高導(dǎo)致高加保護(hù)動(dòng)作的現(xiàn)象進(jìn)行了分析,指出了高壓加熱器水位異常原因,并提出相應(yīng)對(duì)策。
      三期CANDU核電廠采用日立公司設(shè)計(jì)的沖動(dòng)式、串聯(lián)復(fù)式、帶再熱和冷凝、代號(hào)為TC4F-52的汽輪機(jī)組,機(jī)組的加熱器系統(tǒng)共設(shè)有兩列高壓加熱器,每列兩臺(tái),高加的正常運(yùn)行對(duì)機(jī)組的安全性和經(jīng)濟(jì)性有著重要影響,而該機(jī)組卻多次發(fā)生過因高水位波動(dòng)導(dǎo)致加熱器保護(hù)動(dòng)作的事故,以下將分析水位波動(dòng)的原因,并提出相應(yīng)對(duì)策。
      四臺(tái)高壓加熱器分A、B兩列,每列兩臺(tái),A列為6A,5A;B列為6B,5B。每列加熱器疏水正常運(yùn)行時(shí),逐級(jí)串聯(lián)的,即6號(hào)高加疏水至5號(hào)高加,5號(hào)高加疏水至除氧器。應(yīng)急事故情況下,6號(hào)、5號(hào)高加疏水經(jīng)應(yīng)急疏水調(diào)節(jié)閥各自流入凝汽器。在啟動(dòng)和低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),當(dāng)加熱器內(nèi)壓力不能將疏水送入下一級(jí)加熱器時(shí),加熱器內(nèi)疏水經(jīng)應(yīng)急疏水管道排入凝汽器,此時(shí)加熱器內(nèi)水位由應(yīng)急疏水調(diào)節(jié)閥來控制。5號(hào)高加接受汽水分離器正常疏水,6號(hào)高加接受汽水分離再熱器一級(jí)、二級(jí)正常疏水、掃氣。
      本機(jī)組設(shè)置有相當(dāng)數(shù)量高加水位的計(jì)算機(jī)觸點(diǎn)報(bào)警信號(hào),以高壓加熱器5A/5B為例,高壓加熱器的計(jì)算機(jī)觸點(diǎn)報(bào)警信號(hào),覆蓋了高壓加熱器的水位變化過程,5A/5B高加水位保護(hù)計(jì)算機(jī)觸點(diǎn)報(bào)警序列圖,通過該計(jì)算機(jī)觸點(diǎn)報(bào)警信號(hào),可以方便地觀察到在高加啟停階段,5A/5B高壓加熱器的水位變化過程。
汽液兩相流疏水器高壓加熱器水位異常原因
      對(duì)歷年來發(fā)生的數(shù)起
汽液兩相流疏水器高壓加熱器水位異常事件進(jìn)行初步歸類,可分為三種原因。
      加熱器內(nèi)汽側(cè)壓力突變,或進(jìn)高加疏水量急劇增加此種情況會(huì)導(dǎo)致液位波動(dòng)較大,容易產(chǎn)生假水位(此時(shí)加熱器汽側(cè)通過上部平衡管開口處的蒸汽流速較高,該處靜壓降低,由于抽吸作用,會(huì)降低上部平衡管內(nèi)的壓力,使水位計(jì)的指示水位高于加熱器的實(shí)際水位)或?qū)σ何婚_關(guān)造成沖擊,觸發(fā)水位保護(hù)信號(hào)。如在2號(hào)機(jī)組并網(wǎng)時(shí),高壓缸到6A加熱器的抽汽有一較大的增加,MSR一級(jí)再熱器疏水箱疏水在一級(jí)再熱的抽汽的作用下疏入6A加熱器,流量波動(dòng)較大,波動(dòng)時(shí)間為30秒,流量有一個(gè)增加之后其流量降低幾乎為零,然后逐漸上升,可以判斷一級(jí)再熱器疏水箱中的水在波動(dòng)時(shí)很短的時(shí)間內(nèi)已經(jīng)進(jìn)入了6A,導(dǎo)致6A水位迅速上升而隔離。從6A水位高報(bào)警觸發(fā)CI1232,到6A水位高高報(bào)警觸發(fā)CI1231,其間只有4秒時(shí)間,導(dǎo)致高加A系列隔離。
液位控制設(shè)備設(shè)定值漂移及內(nèi)部卡澀
      加熱器的正常疏水和危急疏水液位控制器的設(shè)定值漂移,使加熱器內(nèi)部實(shí)際控制的液位較高,當(dāng)其內(nèi)部有擾動(dòng)或液位波動(dòng)時(shí),由于實(shí)際液位距液位開關(guān)的動(dòng)作值較近,使液位開關(guān)抗干擾能力降低,導(dǎo)致液位開關(guān)動(dòng)作,疏水的控制特性變壞,而導(dǎo)致加熱器隔離。
      疏水液位開關(guān)的內(nèi)部卡澀,導(dǎo)致疏水的控制失靈。如曾經(jīng)1號(hào)機(jī)組啟動(dòng)期間,在機(jī)組剛并網(wǎng)約8秒后,高加6B“高高”液位開關(guān)保護(hù)動(dòng)作而導(dǎo)致了B列高加解列,經(jīng)過檢查,發(fā)現(xiàn)6B高加“高高”液位開關(guān)卡澀,將其撥回到自由位且經(jīng)過多次動(dòng)作驗(yàn)證后,恢復(fù)正常。
     
汽液兩相流疏水器疏水液位控制器的內(nèi)部卡澀,導(dǎo)致疏水的控制失靈,如1號(hào)機(jī)組5號(hào)高加B列/A列在機(jī)組降功率時(shí)同時(shí)隔離,事后檢查發(fā)現(xiàn),5B高加隔離原因是應(yīng)急疏水控制器的內(nèi)部卡澀引起。應(yīng)急疏水控制器的頭部是由一個(gè)短螺栓固定,該螺栓松動(dòng)無法再固定而導(dǎo)致其頭部晃動(dòng),該處管線的振動(dòng)導(dǎo)致液位控制器的調(diào)節(jié)部位有卡澀,從而導(dǎo)致應(yīng)急疏水閥的控制失靈,極易發(fā)生高液位。
低負(fù)荷下應(yīng)急疏水不暢
      事例:當(dāng)1號(hào)機(jī)組電功率升至140MWe(約20%)功率時(shí),5A高加的液位高報(bào)警開始發(fā)出,并且沒有間歇性的消報(bào),其間持續(xù)了5個(gè)小時(shí)。
      對(duì)事例進(jìn)行分析,當(dāng)時(shí)加熱器5A高液位,對(duì)可能原因如傳熱管泄漏、汽機(jī)負(fù)荷快速變化、MSR疏水流量快速增加、加熱器液位控制閥故障、加熱器液位開關(guān)故障等問題進(jìn)行分析,在負(fù)荷穩(wěn)定了一段時(shí)間后,加熱器5A高液位持續(xù)存在,判斷是加熱器應(yīng)急疏水不暢。
      通常影響加熱器疏水不暢的原因有:加熱器內(nèi)漏、管道管徑選擇不合理、管道阻力大、調(diào)節(jié)閥流通能力不足等。通過計(jì)算分析表明,在5A高加的液位高報(bào)警開始發(fā)出持續(xù)了5個(gè)小時(shí)期間,按照單向相流體計(jì)算,5A高加的疏水倒向凝汽器,應(yīng)急疏水調(diào)節(jié)閥理論的流通能力是足夠的。
      通過計(jì)算分析可知,顯然,影響加熱器疏水不暢的原因?yàn)榈拓?fù)荷下,由于加熱器抽汽管線的抽汽壓力低,高加的疏水(含MSR汽水分離器疏水)反而被給水所加熱,即在啟機(jī)階段,加熱器疏水未對(duì)給水起到加熱作用,過冷度很小或接近飽和,甚至發(fā)生閃蒸現(xiàn)象,產(chǎn)生汽水兩相流,疏水比容增加,流動(dòng)阻力大大增加,以至于調(diào)節(jié)閥原有的通流面積不夠,從而表現(xiàn)為應(yīng)急疏水調(diào)節(jié)閥的流通能力不足。
采取對(duì)策
      投運(yùn)高加時(shí)緩慢進(jìn)行。高加水位異常發(fā)生在高加剛投運(yùn)或抽汽壓力急劇變化時(shí),因此在機(jī)組啟動(dòng)時(shí),投運(yùn)高加時(shí)緩慢進(jìn)行。這樣抽汽壓力變化也相對(duì)緩慢,減少傳熱溫差,既可以對(duì)高加充分預(yù)暖,又便于控制高加水位,使高加盡早正常運(yùn)行,提高機(jī)組的安全性和經(jīng)濟(jì)性,另一方面可減少高溫加熱蒸汽對(duì)加熱器的沖擊。
      高加的瞬態(tài)主要發(fā)生在機(jī)組的啟停階段,為此,正確的操作和調(diào)整是極為重要的,投運(yùn)高加時(shí),應(yīng)使高加充分預(yù)暖,操作應(yīng)緩慢,在啟動(dòng)過程中,運(yùn)行人員應(yīng)確保給水溫度溫升小于5℃/分,以防止加熱器受壓部件形成太大的熱沖擊而影響高加的壽命。高加水側(cè)投運(yùn)后,再投運(yùn)汽側(cè),打開電動(dòng)進(jìn)汽閥5%,暖加熱器5分鐘,再增開15%,隔5分鐘再增開20%,在高加出水溫度穩(wěn)定后,開足電動(dòng)進(jìn)汽閥。按此操作方法,每臺(tái)高加的投運(yùn)時(shí)間約20分鐘,時(shí)間雖然長(zhǎng)了一些,但換回了高加使用壽命,避免一下子全開抽汽電動(dòng)門,對(duì)高加造成熱沖擊,并使高加水位急劇升高,難于控制。對(duì)進(jìn)入高加的疏水,也需緩慢操作,避免熱沖擊對(duì)高加水位波動(dòng)的影響。
      加強(qiáng)設(shè)備的定期檢查維護(hù)。檢查液位開關(guān)和液位控制器的可靠性,進(jìn)行模擬檢查(如液位開關(guān)和液位控制器人為灌水),檢查液位控制器的測(cè)量值及趨勢(shì)是否正確,疏水閥動(dòng)作是否合理,計(jì)算機(jī)觸點(diǎn)報(bào)警信號(hào)隨水位變化動(dòng)作是否合理,如應(yīng)急疏水調(diào)節(jié)門開度增大必有正常疏水調(diào)節(jié)門開度增大,否則可判定正常疏水調(diào)節(jié)門卡澀或調(diào)節(jié)裝置誤動(dòng)作。進(jìn)行定期檢查,克服液位控制設(shè)備設(shè)定值漂移及內(nèi)部卡澀對(duì)加熱器疏水控制的影響。
      低負(fù)荷下應(yīng)急疏水不暢的處理。低負(fù)荷時(shí)旁路高加外部疏水。對(duì)低負(fù)荷下應(yīng)急疏水不暢,特別對(duì)5號(hào)加熱器而言,在高加剛投運(yùn)或高加水位急劇變化時(shí),可開啟或部分開啟上游疏水的應(yīng)急疏水閥,旁路其上游疏水,即6號(hào)高加的疏水及汽水分離器疏水,待高加水位平衡穩(wěn)定后,再關(guān)閉上游疏水的應(yīng)急疏水閥。定負(fù)荷啟動(dòng)投入/停止高壓加熱器。對(duì)高壓加熱器,特別是5號(hào)加熱器,可以考慮定負(fù)荷啟動(dòng)投入,投運(yùn)時(shí)應(yīng)緩慢操作確保給水溫度溫升小于5℃/分,以滿足應(yīng)急疏水閥在此時(shí)有一定的壓差滿足其疏水能力。
實(shí)踐價(jià)值和意義
      通過以上分析,針對(duì)高加
汽液兩相流疏水器存在的問題,需要投運(yùn)高加時(shí)應(yīng)隨機(jī)啟動(dòng);投運(yùn)高加時(shí),應(yīng)使高加充分預(yù)暖,操作應(yīng)緩慢,避免一下子全開抽汽電動(dòng)門;對(duì)進(jìn)入高加的疏水也需緩慢操作,避免熱沖擊對(duì)高加水位波動(dòng)的影響;加強(qiáng)設(shè)備的定期檢查維護(hù),克服液位控制設(shè)備設(shè)定值漂移及內(nèi)部卡澀對(duì)加熱器疏水控制的影響。
      在低負(fù)荷下,為了防止在低功率時(shí)5號(hào)高加液位出現(xiàn)波動(dòng),疏水不暢,提出了兩個(gè)解決辦法:一是MSR分離器疏水倒向5號(hào)高加,至少要在汽輪機(jī)功率高于38%FP以后,才可倒入;二是定負(fù)荷啟動(dòng)投入/停止高壓加熱器。經(jīng)過實(shí)際檢驗(yàn),機(jī)組瞬態(tài)得到有效緩解,該舉措對(duì)機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行起到了積極的正面作用。三期高壓加熱器系統(tǒng)在中有著非常重要的地位,它的有效投運(yùn)及停運(yùn)是保證整個(gè)電廠安全運(yùn)行的前提,對(duì)高加
汽液兩相流疏水器疏水故障問題的分析解決有助于提高電站的運(yùn)行安全性和可靠性。

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